1、GMP清潔廠房空調系統(tǒng)特點分析
高耗原因
導致清潔廠房空調系統(tǒng)高能耗的原因有三:第一,對送風量的要求較高,例如在相同面積的清潔廠房及常規(guī)空間內,清潔廠房所需的送風量一般在達到空間舒適度要求送風量的1.5~55倍,風壓要求也更高,一般在3倍左右,進而導致空調系統(tǒng)送風機產(chǎn)生大量能耗。第二,清潔廠房對新風的需求量高,通常而言,新風量為排風量及正壓漏風量的加總,若廠房內工藝流程排風量大,新風量也會隨之提高,并產(chǎn)生較高的新風熱濕處理能耗。第三,清潔廠房內既有設備、工藝流程在運行過程中釋放大量熱能,為保持空間環(huán)境條件,對空調系統(tǒng)的依賴程度非常大。
2、GMP清潔廠房空調系統(tǒng)節(jié)能改造
2.1風系統(tǒng)節(jié)能
2.1.1改變送風方式
若GMP清潔廠房空調系統(tǒng)存在可利用的低溫冷源,可通過提高送風溫差、降低送風溫度的方式進行空調風系統(tǒng)節(jié)能。該節(jié)能方式的優(yōu)點在于可降低送風量及風機能耗,且對送風管直徑要求不高。注意在確定最小送風量時,需根據(jù)GMP清潔廠房內空間空氣質量的要求,確?諝饣旌暇鶆,避免出現(xiàn)局部溫度過高或過低的現(xiàn)象。但該方法主要應用于民營建筑及對環(huán)境要求不高的工業(yè)建筑內,GMP清潔廠房空調系統(tǒng)送風量大,因此若條件允許,可優(yōu)先采用變量送風的方式,即根據(jù)廠房內溫度變化,調整送風量大小,以此來降低空調系統(tǒng)能耗。在使用變量送風方式時,同樣需注意氣流的組織設計,避免內部空間出現(xiàn)冷熱不均的現(xiàn)象。目前已有新建的GMP清潔廠房使用基于變量送風的空調系統(tǒng),設定生產(chǎn)與值班兩種工況模式,在確保室內環(huán)境參數(shù)達標的基礎上,調節(jié)送風量,一般將值班工況下的送風量設定為確?臻g清潔等級的風量。
2.1.2控制新風供應
空調系統(tǒng)需持續(xù)向GMP清潔廠房內供應新鮮的清潔空氣,并對空間內泄漏風量進行彌補。有統(tǒng)計顯示,單位面積的清潔廠房每小時的新風量需求在900m3,供應該風量等級需消耗電能1.1kW左右,即便將一次回風與二次回風相結合,因新風量供應產(chǎn)生的能耗也非常大?刂菩嘛L供應進行空調系統(tǒng)節(jié)能改造無法通過直接降低供應量來實現(xiàn),而是對清潔廠房的泄漏風量做嚴格控制。例如,提高清潔廠房密閉程度,避免廠房運行過程中產(chǎn)生過高的風量消耗。
2.1.3加強能量回收
若空調系統(tǒng)排風量較高且新風與排風之間存在明顯溫差,可通過加強風系統(tǒng)能量回收的方式進行空調系統(tǒng)節(jié)能。在確定回收方式時,新風與排風的溫度差應保持在合理范圍,一般不低于8℃,以此來達到最佳的節(jié)能效果。此外,能量回收效果與環(huán)境溫度間關系密切,冬季氣溫較低時,能量回收效果更明顯。
2.2水系統(tǒng)節(jié)能
水系統(tǒng)能量回收依靠機組自帶熱回收裝置及外接熱回收裝置完成,目前冷水機組生產(chǎn)技術已相對成熟,水系統(tǒng)熱回收節(jié)能也得到越來越廣泛的應用。機組自帶熱回收裝置一般為雙冷凝器,外置則為單冷凝器。其中,雙冷凝器包括標準冷凝器和熱回收冷凝器兩部分,由機組控制冷凝熱的回收方式。清潔廠房空調系統(tǒng)中,可將回收的熱能循環(huán)制送風系統(tǒng)。
2.3空調設備節(jié)能
GMP清潔廠房空調系統(tǒng)機組包括空調機組、循環(huán)機組和新風機組,其中新風機組為變頻控制,其他機組根據(jù)廠房實際生產(chǎn)需求,經(jīng)經(jīng)濟技術對比后確定控制方式。新風系統(tǒng)過濾器阻力隨系統(tǒng)運行時間變化而變化,在設計階段,風機風壓多依照高、中過濾器處阻力的2倍確定終阻力。以上設計可使新風機組在長時間連續(xù)運行后,系統(tǒng)實際阻力遠小于配風機壓頭,此時若不存在變頻控制方式,需調節(jié)風管閥門開閉狀態(tài)調節(jié)送風量,隨著過濾器阻力的增加,送風量逐漸降低。因此想要確保送風量達到GMP清潔廠房環(huán)境質量要求,必須定期調大風管閥門,導致空調系統(tǒng)能耗增加,并給廠房管理帶來一定困難。在空調系統(tǒng)節(jié)能改造中,將新風系統(tǒng)調節(jié)為變頻控制,通過清潔廠房內的正壓值對風機轉速進行調整。
3、清潔廠房空調系統(tǒng)節(jié)能改造案例
3.1案例背景簡介
某公司GMP清潔廠房空調系統(tǒng)使用先進的耗能設備,在穩(wěn)定工況下,空調系統(tǒng)月平均耗能在20萬度,成為廠房主要耗能單元?照{系統(tǒng)采用螺桿制冷機組,為三十萬級清潔區(qū)及普通生產(chǎn)區(qū)提供冷源。該空調系統(tǒng)內安裝4臺循環(huán)冷卻水泵,結合廠房生產(chǎn)負荷,常規(guī)啟用臺數(shù)在2~3臺;配備2臺涼水塔風機,為常啟狀態(tài),系統(tǒng)冷卻水進水及出水溫度分別為28℃和31℃。另有循環(huán)水制冷機組2臺、循環(huán)冷水泵2臺、循環(huán)熱水泵2臺。
3.2節(jié)能改造方案
循環(huán)冷卻水的進水及出水溫差僅在3℃,冷卻水水量遠大于實際需求,且冷卻水泵與涼水塔風機非變頻控制,無法根據(jù)環(huán)境條件變化調整運行參數(shù)。實際測量中發(fā)現(xiàn),冷卻水系統(tǒng)的供水及回水溫差一般在4℃,情況較差時溫差僅在2℃,導致實際水流量達到設計值的2倍左右,大大提高了循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行能耗。經(jīng)綜合分析決定更換為變頻控制方式,全面采集循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運行過程中的水溫、壓力參數(shù)及外部環(huán)境參數(shù),調整系統(tǒng)運行方案將水溫差控制在5℃。
循環(huán)冷卻水泵的常規(guī)運行臺數(shù)為2~3臺,結合經(jīng)濟性考慮,決定將4臺水泵中的3臺安裝通用變頻器,并在循環(huán)水路徑中安裝溫度傳感器及水壓傳感器,使水泵可通過實際溫及水壓情況判斷需啟用的水泵臺數(shù),以將出水與進水溫差穩(wěn)定在5℃,達到最佳的節(jié)能效果。
除循環(huán)冷卻水系統(tǒng),空調系統(tǒng)循環(huán)熱水系統(tǒng)、風機等位置也存在相似問題,因此采用同樣方式,在相應系統(tǒng)內加裝變頻器及終端傳感裝置,使各系統(tǒng)能夠根據(jù)廠房運行實際需求調整運行狀態(tài)。完成改造后的1月內,全面采集廠房空調系統(tǒng)運行能耗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)空調系統(tǒng)總耗能較之前的月平均值降低24%,其中以循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的節(jié)能效果最佳,為28%。